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系統(tǒng)吸油不暢?揭開液壓泵 “尖叫” 的真相
此前,某客戶向博世力士樂售后服務團隊反饋:設備停機一段時間后重啟,液壓泵會發(fā)出較大噪音,系統(tǒng)壓力也短暫消失。動作幾下后,問題自動消失,但下次停機重啟時故障仍會復現(xiàn)。即使更換了新泵,問題依舊存在。 這一現(xiàn)象不僅影響操作體驗,更讓大家擔心:長期下去,泵會不會徹底“罷工”?
力士樂服務工程師隨即趕到現(xiàn)場,通過試車和檢查,我們發(fā)現(xiàn)了關鍵線索: 設備停機時,液壓油箱內有大量綿密氣泡 高速運行時,回油呈噴射狀,油箱內激起大量氣泡
根本原因浮出水面: 所有回油管口均高于油箱最高液位(紅線)!工作時回油沖擊液面,產(chǎn)生大量氣泡。油泵吸油口位置幾乎與液面持平,吸油管從油箱底部引出斜向上至油泵吸油口,吸油管粗且長,形成了容積不容忽略的存油空間。長時間停機后,由于氣泡在斜向上布置的油泵吸油管內析出,向上至油泵吸油口處聚集,再次啟動時油泵“空飲”氣液混合物,導致噪音和壓力不穩(wěn)。
為了避免這一故障產(chǎn)生,我們也為大家總結了三招: 設備長時間停機后也要“排排氣” ,液壓系統(tǒng)長時間停用后,需重新注油并排氣,避免空氣積聚; 油管口不能“高高在上”,回油管必須插入最低油位以下; 加塊擋板,效果更佳 在油箱內加裝隔板,能有效分離氣泡,防止回油直沖吸油口。
液壓泵“生氣”(吸入空氣)看似是小事,但長期運行會導致滑靴拔脫、柱塞損壞等嚴重問題。通過合理布置管路、規(guī)范排氣操作,就能讓設備告別異響,保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
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